자동화 PLC 에어캡 제조 설비:인건비 절감

2026-05-28

한국 내 대형 물류·전자상거래 포장 전문 기업 A사는 최근 급격한 인건비 상승과 생산 현장의 숙련 작업자 이탈 문제에 직면했습니다. 기존 수동 방식의 에어캡 생산 라인에서는 작업자마다 수지 공급량, T-다이 온도, 권취 장력이 달라 제품 두께 편차가 심하고 불량률이 12% 이상 발생했습니다. 특히 2층 저속 버블 필름 기계와 3~5층 중속 버블 필름 기계를 운영하는 현장에서는 교대 작업자 간 생산성 차이가 최대 30%까지 벌어져 납기 지연이 잦았습니다.

이에 A사는 자동화 PLC 시스템과 동기식 폐루프 제어 기술을 통합한 고성능 압출 라인을 도입하기로 결정했습니다. 핵심 설비군으로 2층 저속 버블 필름 기계, 3~5층 저속 버블 필름 기계, 7층 고속 버블 필름 기계, 3~5층 중속 버블 필름 기계, 3~5층 고속 버블 필름 기계, 2층 중속 버블 필름 기계, 2층 고속 버블 필름 기계를 전략적으로 배치했습니다. 이들 설비는 PLC 기반 레시피 관리 기능을 통해 수지 공급, T-다이 압출, 냉각, 장력 조절, 고속 권취 전 공정을 자동으로 제어합니다. 작업자는 터치스크린에서 제품 사양별 레시피만 선택하면 전체 라인이 동기화되어 용융 안정성을 최적화하고 에어캡 두께를 2μm 이내로 균일하게 유지합니다.

특히 7층 고속 버블 필름 기계는 150m/분의 고속 생산에서도 폐루프 장력 제어가 완벽하게 작동하여 권취 불량을 0.3% 미만으로 낮췄습니다. 3~5층 고속 버블 필름 기계와 2층 고속 버블 필름 기계는 신규 작업자도 1일 교육 만으로 정상 가동할 수 있어 숙련 의존도를 대폭 줄였습니다. 2층 저속 버블 필름 기계와 3~5층 저속 버블 필름 기계는 소량 다품종 생산에 최적화되어 레시피 전환 시간을 5분으로 단축했습니다.

결과적으로 A사는 생산 인력을 40% 감축하면서도 일일 생산량은 60% 증가했습니다. 제품 균일도 향상으로 고객 불만률이 80% 감소했고, 특히 한국 대형 택배사와의 장기 공급 계약을 추가 체결하는 성과를 거뒀습니다. 이 사례는 자동화 PLC 에어캡 제조 설비가 인건비 절감뿐 아니라 품질 경쟁력까지 동시에 확보할 수 있는 전략적 솔루션임을 입증합니다.